Widzę, że trochę czasu minęło od ostatniego wpisu. Ciężko było z wolnym czasem więc projekt od lutego do teraz praktycznie stał. Dopiero od kilku tygodni zacząłem znowu pchać temat do przodu. To po kolei.
Udało mi się zdobyć do fotela KM-1 pierwszy spadochron stabilizujący wraz z krętlikiem, liną i pokrowcem liny.

Spadochron i linę trzeba będzie rozłożyć i wyprać bo jak widzicie nie jest w najlepszej kondycji. Ale że akurat zimno i mokro było jak go zdobyłem, to spadochron trafił na fotel w takim stanie jak jest. W wakacje jak będą upały to go zdemontuję i doprowadzę do porządku.

Wykonałem docelowy metalowy stelaż pod tablicę centralną.
Po przymiarkach stelaż został zabezpieczony farbą antykorozyjną. Następnie złożyłem na niego tablicę centralną.
Tak jak pisałem wcześniej, zdemontowałem czujniki z DSS. Ponieważ brak możliwości grania denerwował mnie lekko, postanowiłem zająć się w pierwszej kolejności opomiarowaniem DSS. Ponieważ bezpośrednio w okolicy DSS nie miałem miejsca, postanowiłem czujnik zabudować z tyłu kokpitu i połączyć go z DSS za pomocą śruby rzymskiej. Dodatkowo węzeł z czujnikiem zaprojektowałem tak, aby można było wyregulować siłę potrzebną do zmiany położenia DSS.

Kiedyś miałem okazję posterować DSS w F13 - tam aby przestawić DSS trzeba było użyć siły około 5kg. Może wiecie czy ta siła była taka sama przy działającym i wyłączonym silniku? Ile ona wynosiła?
Dla mnie 5kg to wydaje się za dużo żeby precyzyjnie sterować samolotem. Ustawiłem więc tą siłę na 2kg – jest wyczuwalny opór i jednocześnie daje się jeszcze sterować „normalnie” silnikiem. Byłbym ciekawy jak to ma się do prawdziwego 21.
Siła jest regulowana poprzez nakrętkę dociskającą podkładki talerzowe, ściskające dwa obracające się względem siebie stalowe pierścienie, oddzielone podkładką teflonową. Zadaniem podkładki jest wyrównanie tarcia statycznego i ślizgowego.
Zdjąłem lewą burtę. Wykonałem mocowanie węzła pomiarowego. Przy okazji stelaż został zabezpieczony farbą antykorozyjną.
Zabudowałem węzeł i zamontowałem burtę do symulatora. Na poniższych zdjęciach nie ma jeszcze zamontowanych czujników hala i wzmacniaczy.
Na szybko zrobiłem drewnianą półeczkę pod monitor. Przyczepiłem ją już chyba tradycyjnie na ściski stolarskie. W takiej konfiguracji udało mi się dzisiaj wykonać lot próbny. Jest fajnie, tylko coś FT odmówił posłuszeństwa. Jest wysoko zamontowany - mam wrażenie że mu to nie leży. Trzeba będzie się pochylić nad tym tematem.
A... Z Viperpits lipa. Najpierw było info że konto czeka na akceptacje, potem że brak konta. Widać nie zasłużyłem. Nie maiłem wolnego czasu więc temat odpuściłem chwilowo. Za jakiś czas może znowu spróbuję.